центробежный насос 1д1250 63б

Если брать наш центробежный насос 1д1250 63б, многие думают — подшипниковый узел там стандартный, но на деле при перекачке суспензий с абразивом зазоры нужно увеличивать минимум на 0.3 мм, иначе вибрация съест механическое уплотнение за два месяца. Проверено на установке в Новом Уренгое — там из-за этого три раза перебирали агрегат, пока не внесли изменения в паспортные допуски.

Конструкционные особенности и типовые ошибки монтажа

У этого насоса расточка рабочего колеса под вал идет с конусностью, но если монтажники не прогревают посадку индуктором, потом бывает осевое биение до 0.4 мм. Как-то на объекте ООО Цзилинь Дунфан Нефтехимическая Промышленность Насосов пришлось демонтировать узел и заказывать переходную втулку — заводская сборка была идеальной, но монтажники не учли температурный зазор.

Межремонтный период у 1Д1250 63Б в химической промышленности редко превышает 8000 часов, хотя в паспорте заявлено 15000. Особенно если перекачивают щелочные растворы с температурой выше 80°C — тогда сальниковую набивку лучше сразу менять на торцевое уплотнение с керамическими кольцами. Кстати, на сайте https://www.dfshby.ru есть технические памятки по этому вопросу, но там не указано, что при установке уплотнения нужно контролировать соосность с точностью до 0.05 мм.

В металлургии эти насосы часто ставят на циркуляцию эмульсий, и тут главная ошибка — использование стандартных манжет. При постоянных пусках/остановах из-за термоциклирования резина дубеет, начинаются протечки через сальник. Мы в таких случаях ставим манжеты из фторкаучука, хоть и дороже на 40%, но работают без замены до трех лет.

Реальные кейсы в нефтехимической отрасли

На компрессорной станции под Омском два центробежный насос 1д1250 63б работали на подаче метанольного раствора. Через полгода началась кавитация — оказалось, проектировщики не учли высоту всасывания при +35°C, когда плотность раствора падает. Пришлось переделывать обвязку, ставить дополнительный подпорный насос. Потери — около 200 тыс. руб на перемонтаж.

Интересный случай был на объекте ООО Цзилинь Дунфан Нефтехимическая Промышленность Насосов — там насос гнал формалин с добавками, и быстро вышли из строя уплотнительные кольца. После анализа выяснилось, что присадки содержали мелкодисперсный графит, который работал как абразив. Решение нашли нестандартное — поставили лабиринтные уплотнения с подачей инертного газа, хотя это и увеличило энергопотребление на 7%.

В судостроении такие насосы используют для балластных систем, но там своя специфика — постоянные наклоны корпуса. При качке подшипниковый узел испытывает переменные нагрузки, и если не ставить усиленные опоры, ресурс снижается в 1.8 раза. Мы как-то проводили замеры вибрации на танкере — при крене 15° уровень вибрации превышал допустимый на 32%.

Проблемы совместимости с существующими системами

Часто сталкиваюсь с тем, что 1Д1250 63Б пытаются подключить к старым трубопроводам без демпфирующих компенсаторов. Особенно критично для бумажной промышленности — там пульсирующий поток вызывает резонанс в обвязке. Один раз видел, как сорвало фланец на шестом месяце эксплуатации именно из-за этого.

Еще момент — электрики иногда экономят на пускателях, ставят устройства с плавным пуском без учета пускового момента. Для этого насоса нужен плавный пуск не менее 15 секунд, иначе возможны проворачивания вала в шпоночном соединении. Проверяли на горно-обогатительной фабрике — после установки правильного ПЧ количество ремонтов сократилось в 4 раза.

В фармацевтике требования к чистоте другие — там нельзя использовать стандартные уплотнительные материалы. Приходится заказывать специальные паронитовые прокладки без асбеста, а это увеличивает срок поставки запчастей до 3 недель. На https://www.dfshby.ru в таких случаях рекомендуют иметь двухмесячный запас расходников, но по факту предприятия редко формируют такие страховые запасы.

Модернизации и переделки

Сталкивался с попыткой установки частотного преобразователя без доработки системы охлаждения — двигатель перегревался при длительной работе на 65% мощности. Пришлось добавлять внешний вентилятор, хотя в идеале нужно менять обмотку на термостойкую версию.

Однажды переделывали центробежный насос 1д1250 63б для работы с высоковязкими жидкостями — установили шевронные уплотнения и увеличили зазоры в районе рабочего колеса. Производительность упала на 18%, но зато насос перестал забиваться при перекачке суспензий в целлюлозно-бумажном производстве.

В горнодобывающей отрасли часто требуется защита от абразива — пробовали напылять карбид вольфрама на лопатки. Ресурс увеличился в 2.3 раза, но балансировку приходится делать после каждой такой обработки, а это дополнительные 2-3 дня простоя.

Экономика эксплуатации и альтернативы

Если считать суммарные затраты за 5 лет, то 1Д1250 63Б выходит на 15-20% дороже импортных аналогов из-за частых ремонтов. Но есть нюанс — запчасти для него всегда в наличии, в отличие от тех же немецких насосов, где ждать подшипниковый узел можно 3 месяца.

Для химической промышленности иногда выгоднее ставить два насоса меньшей мощности параллельно — при выходе одного из строя система продолжает работать на 60% производительности. Мы так сделали на предприятии ООО Цзилинь Дунфан Нефтехимическая Промышленность Насосов для перекачки соляной кислоты — за три года экономия на ремонтах составила около 400 тыс. рублей.

Сейчас многие переходят на насосы с магнитной муфтой, но для центробежный насос 1д1250 63б такая модернизация не всегда оправдана — КПД падает на 8-12%, хотя и исчезают проблемы с уплотнениями. Решение нужно принимать индивидуально, учитывая стоимость простоя и специфику перекачиваемой среды.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение